先前經過對氧化鋅回轉窯等設備的優化改造及工藝操作優化,兩塵分開處理改造,都已經達到了很好的效果,使大型氧化鋅回轉窯的壽命大大增長。本章講述銦鋅廠繼續積推進以煤代焦、降低焦比項目進程,同樣顯著提高了氧化鋅回轉窯的生產效率。
分析現場情況,如果全煤操作,目前由于入窯渣含鐵較高,煤顆粒較細,容易參與化學反應導致鐵較早還原,易造成氧化鋅回轉窯中部結圈。經過探索,煤的加入采用與焦炭均勻混合的方式,窯尾抽風也盡量將至較低,窯頭采用低壓鼓風,生產負荷為720t/d,煤的配入量在30%左右,焦比從45%降到40%,氧化鋅回轉窯的運轉狀況也比較正常。
以2013年為例,全年煤配入量為11896t,當地固定碳70%的焦丁和無煙煤價格差在400元,僅此一項每年可以節約700萬元。技術人員繼續攻關,若實現全煤操作,年節約開支可達2000萬元。
實現以煤代焦作業,焦比降低,顯著減少了氧化鋅回轉窯的運行成本,不失為一種可參考價值高的優化方案。筆者相信以上優化操作勢必會得到大部分同行的紛紛效仿。
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